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電磁流量(liàng)計流(liú)量輸出(chū)超差,零點漂移解決方案

來源:本站發布日期:2017-07-29 02:32:57|分享加入收藏關注:0
在氣化裝置中使(shǐ)用了多台電磁流量計(jì),氣化裝(zhuāng)置試車運行期間遇到的(de)故障如下:
1、流量信號突然下降或無指(zhǐ)示
  工藝操作人員反映,從(cóng)循環(huán)灰水冷卻器出(chū)來的灰水流量表流量值突然下降,依照多年儀表(biǎo)維護經驗(yàn),判斷出現此種情況的主要原(yuán)因是電極間(jiān)的絕緣變壞或被短路(lù),造成信(xìn)號送不出去。經過仔細認真的檢查,發現信號插座(zuò)被腐蝕,於是(shì)用清(qīng)水(shuǐ)清理並(bìng)烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還有可能(néng)是測量(liàng)導管內壁有汙垢沉積,測量導管(guǎn)襯裏被破壞,具體原因具體處理。
2、輸出信號晃(huǎng)動
  儀表人員巡檢時發現,電磁流量計輸(shū)出信號晃動厲害,檢查確認被測流體無波動或者脈動,並(bìng)且管道內為滿管液(yè)體的情況下,經仔細檢查,電磁流量計本(běn)身無故障,發現(xiàn)不遠(yuǎn)處有一(yī)設備檢(jiǎn)修人(rén)員正在焊接一接頭,判定為電焊機工作時產生電磁(cí)幹擾所致,遠離(lí)電磁幹擾後該流量(liàng)計指示正常。
3、零(líng)點不(bú)穩定
  工(gōng)藝停車時,濃灰漿流量表的零點不穩定,檢查發現該(gāi)表所測量的管道內有汙垢沉積,附著在測量管內壁,從而導(dǎo)致(zhì)該流量(liàng)計(jì)的零點變動,去除電極上和電極附近的贓物,汙垢後,發現零點還是有些變動,用(yòng)bt200重(chóng)新校(xiào)零後,該表顯示正常。當然,出現零(líng)點不穩定的原(yuán)因除了以上所分析的還可能是以下(xià)四(sì)種原因:
管道未(wèi)充滿(mǎn)液(yè)體或者液體中有氣泡;
管道是否存在泄漏(lòu);
否(fǒu)有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不(bú)符
  在(zài)保證所測管道內(nèi)液體已充滿傳感器並靜止的情況下,用bt200重新(xīn)調校該表的零點後,測量值和實際值還有誤差,經過仔細檢查發現發現轉換器的量程設定錯誤,重新設(shè)定符合該表的正確量程後指示正常,產(chǎn)生不符的原因還可能有下麵幾個(gè)方麵:傳感器安裝位置不妥,未滿管(guǎn)或者被測液體中(zhōng)含有氣泡,這類故障主要是管網工程設計不良,還有相關設備不完(wán)善導致;信號(hào)電纜(lǎn)的絕(jué)緣能力下降。
  首先現場(chǎng)和主控室聯(lián)校確認電纜線(xiàn)的連接是否正確,再檢查接線端(duān)子處(chù)或者電纜的接頭處是否受潮,導致電纜絕(jué)緣能力下降;傳感器上遊流動狀況不符合要求。傳感器上遊(yóu)流動狀況常受安裝空間限製,不符合規定要(yào)求,比如接近產(chǎn)生擾流的阻流件卻沒有(yǒu)足夠長的直管段,這些都會(huì)引入影響測(cè)量準確(què)度因素,測量管內壁存在淤積(jī)層或管壁被磨損,從而改(gǎi)變流通麵(miàn)積,影響測(cè)量值;傳感器極間電阻變化或者電(diàn)極絕緣下降。此故障往往是(shì)接線端雨水侵入從而使之受潮所致。排(pái)除(chú)潮氣(qì)即(jí)可恢複絕緣。

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